|
公司基本資料信息
|
通過對取樣數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)場觀察,目前二期磨礦分級系統(tǒng)主要存在以下問題:
(1)工藝問題
現(xiàn)有工藝為一段磨礦、三次分級,分級系統(tǒng)冗雜、三級分級設備的返砂全部返回球磨機。螺旋分級機溢流-0.074mm僅為37.83%,粒度較粗、分級效率低。此外,旋流器溢流細度-0.074mm雖然最終達到59.11%,但由于狀態(tài)不穩(wěn)定、底流濃度較低,沉砂中夾雜細粒級的量較大,因此返回球磨機的合格粒級含量高,嚴重影響球磨機處理能力。
(2)礦漿流量、渣漿泵與旋流器的匹配問題
生產(chǎn)過程中,只有礦漿流量、渣漿泵與旋流器匹配,才能使旋流器處于正常的運行狀態(tài)。但是,由于現(xiàn)場渣漿泵的流量不穩(wěn)定,導致三者運行不匹配,旋流器時常發(fā)生“喘氣”,導致溢流“跑粗”、穩(wěn)定性差。而且泵池抽空現(xiàn)象嚴重,旋流器溢流易斷流。
2、改造效果
工藝流程改造后,選礦廠二期產(chǎn)能得以提升,進入浮選作業(yè)的礦漿量明顯增加,浮選作業(yè)時間亦滿足生產(chǎn)要求。2015年年初投產(chǎn)以來,球磨機處理能力13~17t/h,磨礦細度-0.074mm占65 %左右,浮選礦漿濃度40%左右,同時解決了旋流器“喘氣”問題,效果顯著。
(1)改造后的磨礦分級流程簡單合理,取消了螺旋分級機,節(jié)約了能源。
(2)提高球磨機的臺時效率3~5t/h,每年擴大產(chǎn)量4萬t。
(3)浮選礦漿濃度提高10%以上,入選細度-0.074mm提高8%以上。由于磨礦濃度和細度的提高,浮選回收率有明顯增加。
(4)由于磨礦分級臺時效率的提高,極大地節(jié)約了能源。選礦用電單耗由以前每處理1t礦石需要33kW·h降低到現(xiàn)在的29.9kW·h,單位成本下降1.829元。
通過對選礦廠磨礦分級流程的技術改造,有效提高了銀、金的金屬回收率及資源利用率,同時擴大了原礦的處理量,提高了浮選的濃度,節(jié)約了資源,經(jīng)濟效益也得以顯著提高。
紅星磨礦專家網(wǎng)址:findqmj.com
河南紅星機器官網(wǎng):hxjiqi.com
|